“S”管閥混凝土輸送泵的故障排除

在大連某工地一臺大修後的S管閥混凝土輸送泵由於出現故障而停止工作,其故障現象是:主油路沒有壓力且不換向;分配閥系統不保壓;當給出泵送、反泵和點動訊號時,相應的中間繼電器和插頭指示燈都動作且接觸良好,但系統沒有反應。針對以上現象分析如下:

“S”管閥混凝土輸送泵的故障排除

先確定電器沒有問題,所以從液壓方面進行查詢。由於是大修過的泵機,各液壓件有可能導致故障的產生,因此根據液壓原理一一分析。

可分為主油路系統、分配閥油路系統和攪拌油路系統。主油路系統由柱塞泵3供油,油液經電液換向閥9,驅動主油缸19工作。電液換向閥9和電磁溢流閥8不通電時,電液換向閥處於中位洩荷,電磁溢流閥也處於洩荷狀態,主油泵3輸出的油經散熱器21回油箱。

主油路不換向的原因可能是:

(1)電液換向閥9的先導閥芯或者液動閥芯卡在中位,導致主閥無法動作換向。

(2)單向節流閥10的通道堵塞,控制油被切斷,無法換向。

(3)電磁溢流閥8調整壓力過低,即使主閥9換向,從油泵泵出的油液也不會進入主油缸,而是直接溢流回油箱。

(4)油箱內液麵很低或由於主油泵3的原因,沒有壓力油輸出。

(5)分配閥油路故障,控制油路沒有壓力產生。

經過對以上的可能原因認真檢查,電液換向閥9的閥芯配合很好,活動自如;單向節流閥10通道完好;溢流閥8調整壓力正常;油箱內液麵符合要求,且主泵正常;分配閥油路有壓力,但不保壓,這可能是問題的關鍵原因。

分配閥油路由齒輪泵4.1供油,油液經先導卸荷閥5到蓄能器11和電液換向閥13,驅動擺動油缸18工作。因為電液閥13的液動滑閥機能為O型,所以當電磁閥不通電時,液動閥各通道全被隔斷。由於先導卸荷閥5內的單向閥作用,可以實現系統保壓而油泵卸荷。另外,分配閥油路有條油管通到主電液換向閥9,用來推動液壓閥閥芯。

經檢查發現:先導卸荷閥5內的單向閥閥芯被金屬粉末卡住,失去單向作用,清除後閥芯回覆;同時發現截止閥12未完全關閉,處理後重新啟動泵機,發現故障並沒有排除。經分析,引起控制油路洩漏的原因在於電液換向閥)本身。由原理可知,電液換向閥13的控制油是內控內洩的,而電液換向閥9則是外控內洩的。

電液換向閥的內部構造可知,在電液換向閥的進油口P和它的控制油口X之間有一M6絲堵(D-D截面),如果電液換向閥的控制油是內控內洩,則P、X口之間是相通的,如果電液換向閥的控制油是外控內洩,則P、X口之間不通。所以斷定,此故障就在電液換向閥9的6絲堵上。經拆卸後發現,M6絲堵脫落,但並不在閥殼體內,最後在散熱器的進油口處發現。經處理後,重新啟動泵機,故障已排除。