柴油機燃燒室內油液過多引發的故障

1.機油過多

柴油機燃燒室內油液過多引發的故障

1臺ZL50型裝載機,在長途運輸途中不慎側翻於公路旁邊,用吊車將其吊起後,發現僅柴油機一側的護殼破損,其餘部分完好無損。駕駛員檢查發現,機油、柴油和冷卻液不同程度流失,遂分別添加了機油、柴油和冷卻液。在啟動柴油機時,聽到啟動機齒輪與柴油機飛輪之間有強烈的撞擊聲,同時觀察到啟動時柴油機風扇葉片只略微轉動了一下便停住,再次啟動時故障現象依舊。

分析認為,啟動機不能帶動柴油機轉動發生在裝載機側翻後,裝載機置於拖車上之前柴油機技術狀態正常,故不可能是曲柄連桿機構、配氣機構和供油系統故障。裝載機側翻時柴油機的油底殼高於缸蓋位置,且Ⅰ缸高於Ⅵ缸。柴油機處在這種狀態下,其油底殼內的機油就會慢慢地從缸壁間隙處流入燃燒室。由於Ⅵ缸所處位置最低,Ⅰ缸所處位置最高,因而機油流入燃燒室最大可能是Ⅵ缸,依次是Ⅴ缸和Ⅳ缸,可能性最小的是Ⅰ缸。

用扳手轉動曲軸飛輪,感覺很費力,且飛輪來回轉動很小角度,由此說明該故障是柴油機內部阻力造成的。拆下Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ缸氣門室蓋,用一字改錐插入Ⅵ缸進、排氣門間隙處,以使Ⅵ缸進、排氣門一直處於開啟狀態。此時用扳手來回扳動曲軸飛輪,感到曲軸轉動角度比以前略大一些。

用同樣的方法,使Ⅴ缸進、排氣門處於開啟狀態,轉動曲軸時,感到曲軸可轉動角度又大了一些;繼續使Ⅳ缸進、排氣門處於開啟狀態,轉動曲軸飛輪時,曲軸便可轉動360°。由此證明,柴油機油底殼內機油已通過缸壁間隙流入燃燒室。

由於大量機油流入燃燒室,曲軸轉動時,在活塞上行過程中燃燒室壓縮比過高,曲軸轉動阻力過大,故啟動機不能帶動柴油機轉動。

故障原因找到後,決定改用1mm塞尺插入Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ缸進、排氣門間隙處,以代替一字改錐(因一字改錐過厚),以免氣門壓下過多而將活塞頂壞,但試機時還是不能啟動。將塞尺的厚度由1mm增加到1.5mm,再次啟動柴油機則能順利啟動,並從排氣管排出了大量機油。之後,有2個汽缸的塞尺從氣門間隙處滑出,柴油機隨即被憋熄火;重新插入塞尺,柴油機順利啟動,並怠速運轉了約5min。估計燃燒室內機油已排盡後,將Ⅳ缸和Ⅴ缸塞尺相繼抽出,柴油機可正常運轉,最後抽出了Ⅵ缸塞尺,柴油機仍運轉正常,由此說明故障已被徹底排除。

2.柴油過多

1臺TY220型推土機,在使用過程中出現不能啟動故障。故障現象如下:當轉動啟動開關至ON位置時,啟動機發出嗒嗒聲(感覺啟動機無力),排氣管沒有煙氣排出,風扇也不轉動。檢查蓄電池的電壓、電流和啟動繼電器都正常;拆下啟動機,用撬棍撬動飛輪齒圈,曲軸能夠轉動,由此排除抱瓦可能;檢查機油油位升高,且有柴油氣味;關閉啟動開關,將PT泵上的柴油管(至缸蓋)斷開,有柴油自行流出;將排氣歧管與缸蓋的連線螺栓鬆開,有柴油滲出。

該推土機配裝採用PT燃油泵的康明斯NT855型柴油機,燃油箱位於駕駛室後面且位置較高,熄火電磁閥採用常閉式截止閥(通電開啟、斷電關閉)。

啟動柴油機時,截止閥開啟,燃油通過進油管以及缸蓋內的燃油道和供油歧管至噴油器;熄火時,截止閥關閉,則燃油不能進入噴油器。如果柴油中有雜質卡滯在熄火電磁閥密封表面,或其閥片變形,就會有少量柴油自行流入某個汽缸,從而形成液鎖(悶缸)。分析認為,熄火電磁閥關閉不嚴是造成上述故障的原因。

排除方法如下:首先,拆解熄火電磁閥,並用清潔柴油清洗閥片上的雜質後裝復;其次,用撬棍撬動飛輪齒圈,直到將汽缸內的柴油排淨;最後,更換柴油機機油,啟動柴油機後,故障消失。為避免此類故障發生,要求操作者必須加註清潔柴油,按規定週期更換柴油濾芯,定期從燃油箱下面的排汙閥處放出柴油中的沉澱物。